今年以來,公司在蘇化集團的統(tǒng)一部署和堅強領(lǐng)導(dǎo)下,上下一心,以問題為導(dǎo)向,進入今年第四季度后,公司在堅守安全環(huán)保底線紅線的前提下,生產(chǎn)整體運行再創(chuàng)佳績,高質(zhì)量發(fā)展取得新的成效。
10月份,公司的月度產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)了“兩高合一高”的目標,中水項目按期投運,MVR運行成本大幅度下降,總排基本實現(xiàn)零排放。此外,氯化苯、二苯醚、硝基氯苯單耗再創(chuàng)歷史新低,氯堿單位產(chǎn)品綜合能耗下降。這些成績是如何取得的呢?
首先,公司始終堅守安全發(fā)展的理念,視安全環(huán)保為企業(yè)生存的基石。全公司上下認真貫徹“五懂五會五能”的方案,全員參與并嚴格落實,提升員工技能,夯實本質(zhì)安全的功底。同時,在工作過程中層層壓實主體責(zé)任,堅持嚴把檢修作業(yè)票制度、加大“三違”的檢查考核力度,認真進行“舉一反三”,練就隱患排查治理的能力,從而更好地保障安全生產(chǎn)。
其次,公司堅持以問題為導(dǎo)向,不斷解決生產(chǎn)過程中遇到的問題,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。全公司發(fā)揚“堅韌、奉獻、創(chuàng)新、協(xié)作”的企業(yè)精神,關(guān)注員工操作勞動強度、異味重等問題,將這些問題作為自動化升級和異味管控的目標。
通過技改,目前已經(jīng)實現(xiàn)了燒堿裝置濕氯氣的余熱回收,可節(jié)約蒸汽約1.5—2.0t/h,這一項技改就使燒堿單位產(chǎn)品綜合能耗下降6.9kgce/t。氯化苯裝置進一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、優(yōu)化尾氣處理,裝置苯耗再創(chuàng)歷史新低。二苯醚作為集團公司的“元老級”產(chǎn)品,生產(chǎn)過程不斷根據(jù)工藝特點持續(xù)優(yōu)化,單位產(chǎn)品綜合能耗、氯苯、堿單耗均控制的較好,依然動力十足,青春煥發(fā)。通過中水設(shè)備的正常投運,不僅實現(xiàn)了公司內(nèi)部水資源綜合化利用而且改善了循環(huán)水的水質(zhì),減少設(shè)備結(jié)垢,減少了取水量,硝基氯苯低油塔回收間位油,使產(chǎn)品氯化苯單耗恢復(fù)到正常水平以內(nèi)。此外,“兩高合一高”的按期投運,大幅度減少MVR的運行時間(目前負荷為原負荷的30%),最終實現(xiàn)總排的零排和MVR運行的大幅度降低。
公司所取得的好成績,離不開每一位員工的辛勤付出和通力協(xié)作。公司上下堅定秉持安全發(fā)展的理念,以問題為導(dǎo)向,積極推動科技創(chuàng)新和內(nèi)部管理優(yōu)化,并注重團隊建設(shè),不斷提升企業(yè)的核心競爭力。這些努力和堅持,不僅使得公司在生產(chǎn)運行中取得了優(yōu)異的成績,也為企業(yè)未來的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。